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锚网支护大大降低了煤矿的开采成本
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原乌鲁木齐矿务局大洪沟煤矿回采巷道一直都采用木棚梯形支架,最近几年木材价格上涨很快,钢材价格也在涨,为了降低成本,加快施工速度,在对锚喷支护做了充分的调研后,并在正在掘进的+607水平西翼B1皮带运输机巷和B2回风巷进行了锚杆支护实践及参数优化研究。

1  工程地质概况

+607水平是该矿改扩建延深的一个新水平,该采区准备上一套综采设备。煤层平均厚度38米,编号B1+B2,中间有1米左右的夹矸,煤层倾角86度,煤质很松软,煤层顶底板为泥质页岩,因煤层倾角很大,B1B2巷道的顶底板及一侧帮全是煤,围岩通过一段时间的观察应属于第四类。

2  巷道支护参数设计

原来该矿煤巷断面全是梯形,考虑到第一次采用锚杆支护这种主动的支护方式,最好能够充分发挥围岩自身的强度,决定采用直墙半圆拱形断面,设计巷道净宽2400mm,墙高1500mm,拱高1200mm

试验巷道长度在两条巷道各取保100米,离开交岔点20米为起点。分四组支护试验段,每段20米。第一段,锚杆直径16mm,长度1600mm,双快水泥药卷,间排距600mm,锚杆预紧力不低于20KN;第二段,锚杆直径18mm,长度1800mm, 双快水泥药卷两卷,间排距700mm锚杆预紧力不低于25KN; 第三段,锚杆直径20mm,长度2000mm, 矿源牌MSK树脂药卷两卷,间排距800mm锚杆预紧力不低于30KN; 第四段,锚杆直径20mm,长度2000mm, 矿源牌MSK型树脂药卷两卷,间排距800mm,这一段加M4型钢带,锚杆预紧力不低于30KN。以上各段均铺自编的金属网,用8号铁丝编织,网孔50 mm;另外,所有锚杆的托板均用木板和铁板叠合使用,松木托板尺寸为250*250*50 mm,铁托板尺寸为150*150 *6mm

以上参数在确定前,先行测定了围岩松动圈(中矿研制的BA-II型围岩松动圈测试仪,建议改进水封)。因测试时要用水作为超声波的传播介质,在顶部锚杆孔测试时,水不能有效地到达测试仪的顶端,经多次努力均不能实现,于是放弃顶部松动圈的测试,只能以两帮的测试结果推测顶部的松动圈大小。经反复的测试计算推算,该巷道围岩松动圈均在1200mm以内(通过松动圈的测试,发现急倾斜岩层矿压顶压一般不一定是最大的)。

锚杆排列,以巷道顶部中线为准为第一个锚杆,其他锚杆按照以上各段的间距向两帮排列,两帮的参数与顶部相同。

3  施工要求

(1)       巷道尺寸和形状要达到设计要求,周边眼距设计轮廓线60厘米,放炮后人工刷大至设计尺寸;

(2)       要架设临时支护;

(3)       锚杆眼位置、深度、角度要符合设计规定;

(4)       整个施工过程要有技术人员在场;

(5)       施工完后要按规定定期观测和检查施工质量,并做详细记录。

4  锚、网、梁安装工艺

放炮后人工修边——挂金属网——打点柱——打锚杆眼——上锚固剂并搅拌——上钢带——上木托板及铁托板——上螺母预紧——拆卸点柱——矿压及变形观测记录。

5  锚杆安装后的监测数据如下表

第十天的观测数值

观测站

顶板离层/mm

顶底收敛/mm

两帮收敛/mm

锚杆实际受力/KN

33

61

72

16

29

58

66

23

19

39

67

32

16

32

66

37

第二十天的观测数值如下表

观测站

顶板离层/mm

顶底收敛/mm

两帮收敛/mm

锚杆实际受力/KN

53

88

91

17

41

72

79

27

28

51

70

32

22

46

70

37

第三十天的观测数值如下表

观测站

顶板离层/mm

顶底收敛/mm

两帮收敛/mm

锚杆实际受力/KN

60

93

97

156

46

80

89

26

33

56

72

34

25

50

74

39

注:每段中间布置一个观测站,安设一个顶板离层指示仪,两帮及顶底各安一个多点位移计,锚杆实际工作受力采用MLC-1型锚杆测力仪。数据观测记录前十天每天早班记录一次,第二个十天隔天记录一次,以后每五天记录一次,共观测了五十五天。

6  数据分析

从以上三组数据可以看出,(1)两帮的位移量比顶底的位移量大,说明急倾斜煤层水平地压大于垂直地压;(2)两帮的移近量变化较小,特别是采用树脂药卷的锚杆段,说明树脂药卷的作用好于水泥药卷;(3)从顶板离层数值明显看出,支护参数的改变具有很明显的效果;(4)从锚杆实际工作受力看出,第一试验段锚杆的实际受力变化很小,且小于预紧力,说明锚杆长度偏小,采用树脂药卷及加长锚杆效果明显,加了钢带也有很好的作用。

7  现场目测

第一段有两处小鼓包,墙及顶面不太平整,第三、四段巷道形状规整,变形小,说明锚杆加长及用树脂药卷效果最好。

8  方案选择

通过两个月的实验,取得了满意的结果,四组参数均可以达到实际应用的水平,第一组成本最低,第四组成本最高,考虑到该矿第一次采用锚网支护,从安全角度及实际支护效果考虑,最后还是选择了第三组的参数方案。另外,与金属棚式支护相比,每米巷道的支护成本约降低五百多元。

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